提速 ↑ 再提速 ↑ ↑ 1100TEU集裝箱船3號船順利下水

2024-03-19

3月4日上午,由中國船舶集團武昌造船建造的 1100TEU集裝箱船3號船 順利下水!再一次掀起實干一季度的奮戰高潮!該船的下水同時也標志著公司該系列船節拍化建造再提速。


武昌造船黨委委員、副總經理劉祎,亞海航運船管總經理曾樹人,哥倫比亞船舶管理公司,日本船級社等相關單位人員出席下水活動。




該船是武昌造船為CA SHIPPING(中船租賃和亞海航運成立的合資公司)建造的四艘1100TEU集裝箱系列船的第三艘船。在建造方面,武昌造船充分發揮型船建造優勢,結合自身對該型船舶的設計和建造經驗,有針對性的進行優化升級。


按照新造船模式組織施工建造,以中間產品為導向,積極推進總組建造,按區域推動殼、舾、涂作業在空間上分道、時間上有序,有效提升建造效率和舾裝完整性。積極推動工序前移。提前對上建總組進行地面預搭載,有效節省時間;在船臺階段對低溫淡水系統、主機滑油日用系統等4個系統進行串洗工作,完成艇架負重試驗報檢工作,有效縮短系泊試驗周期。積極運用先進工藝工法。推進分段無余量制造、舾裝單元化模塊化建造和無碼裝配等工藝,穩步提升建造進度和質量。分階段開展試箱工作,縮短船臺階段周期。對前兩艘船裝箱系統測量數據進行分析,固化試箱人員、明確控制重點,確保箱腳安裝的準確率和導軌的合格率,最終實現試箱報檢工作較2號船提前完成。嚴格建造過程精度控制。采用箱腳結構化,合并導軌和艙口圍安裝基準與分段建造基準,優化組立設計,積極應用自動焊接設備,使分段制造精度進一步提高,確保了集裝箱艙分段高質量轉序,提升了3號船原始坡口保留率的同時縮短了總組/搭載脫鉤時間。




目前,該船全船舾裝工作已基本完成,輪機和電氣設備已全部安裝完成,全船電纜拉敷達90%,主配電板、機艙照明、機艙監測報警系統、機艙風機已通電正常,全船管系除伴熱管、主機軸系接機管已全部安裝完成,全船51個系統已全部安裝完成,外檢安裝報檢完成已達到90%,上建內裝壁板及天花板除主甲板、梯道已基本安裝完成,冷庫已安裝完成,全船90個艙室完成涂裝61個。


后續,項目組將繼續以高標準、高質量組織好系泊試驗和內裝工作,確保船舶按期順利交付。